巴陵石化打破围墙系统优化化工机械网.DG
中医保健 2021年03月16日 浏览:3 次
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“打破‘围墙’,进行系统优化,切实挖潜增效,将是我们今年重点探索和研讨工作之一。”1月中旬,在巴陵石化“精细管理,夯实三基,持续改进”工作会上,该公司生产部负责人以案例形式,列举打破“围墙”、系统优化做法,“有图有真相”,说服力强,给人启迪。
近两年来,为充分挖潜,减亏增效,巴陵石化深化持续改进系统工程。公司组织各产品链打开过程,进行全价值流分析,深入开展对标工作,梳理存在的问题,寻找增值潜力,形成增值目标,并明确相关主体,以持续改进项目支撑增值目标实现。2015年,公司共立项210个,已验收的项目合计取得落袋效益2.27亿元。这其中,打破“围墙”、系统优化成为主要“破发点”之一。
打破车间与车间之间的“围墙”。该公司己内酰胺事业部硫酸车间每小时副产4.0兆帕蒸汽18吨,直接经减温减压器减温减压后,并入0.9兆帕蒸汽管使用,能量在此过程中白白浪费掉,按现行蒸汽价格计算,降级使用的年费用损失约86.4万元。而该事业部公用工程车间一循水站运行水泵4台,额定功率710千瓦,年运行电费约1 70万元。对此,公司和事业部提出优化思路,利用硫酸车间副产4.0兆帕蒸汽压能,驱动公用工程车间循环水泵运行,根据设计核算,可改造2台,年节约电费约685万元。
搜索引擎打破事业部与事业部之间的“围墙”。该公司炼油事业部去年8月与环己酮事业部业务重组合并前,因沟通不畅等原因,环己酮装置蒸汽冷凝水经常出现外排现象。两个事业部“合二为一”后,经过加强沟通,优化控制,基本不存在蒸汽冷凝水外排情形。与此同时,合并后的炼油事业部优化“产品-原料”结构,原环己酮事业部的废碱焚烧装置使用炼油部外卖的油浆作为燃料,取代之前外购的燃料油,有效降低了燃料成本。
打破区域内单位之间的“围墙”。该公司在岳阳城区片的蒸汽系统一直存在“悬而未决”问题:化肥事业部0.45兆帕蒸汽除了返送动力事业部外,存在大量放空,夏季尤为明显;己内酰胺事业部的中、低压汽减温减压使用情况普遍,蒸汽冷凝水部分外排,存在能量浪费;动力事业部外送低压汽负荷紧张,蒸汽管管道输送热损较大等等,导致蒸汽系统运行既不合理,更不经济。对此,公司建立产、供、用的蒸汽系统模型,采集各环节蒸汽系统运行数据,通过模型数据和用汽合理性分析、热损检测等措施,对城区蒸汽系统现状进行全面诊断,并讨论制定系统性优化措施,实现蒸汽系统区域性优化运行,年降本增效价值上千万元。
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